时间:2023-03-15
16MnCr5冷轧钢带的工艺的反馈与改进

精冲冷轧的生产,是一个系统的工程,上到原料的选择,下到包装与打包的细心。其中任何一个环节,都会影响最后终点的抵达。2月中旬我们接到一用户的16MnCr5冷轧钢带的小批量订单,因为这个冷轧钢带之前也生产过多次,所以当时从库里吊出一个宝钢16MnCr5的钢卷,去做加工准备。经过了大概半个月,冷轧最后一次表面的时候发现,表面有细微的瑕疵。

于是当即停止了生产,取样发到了实验室去分析。同时另外一边也着手准备再次投料的准备,因为交期在即。如果这批材料分析后确实存在了表面质量,不符合交货条件。那还是要加快生产另外一批材料,以满足用户的需求。

16MnCr5冷轧钢带

在我们的实验室分析中,经过目镜看,看似是细小的条纹,看似凹坑。但是由于分布极其均匀,对于这个产生的原因,技术同事也一时不知道从何着手。本打算化验成分,但是在表面,一做取样,就磨掉了。然后用电镜进行了扫描,发现表面极其不平。产生这个问题,应该跟工作滚轴有很大关系。

16MnCr5冷轧钢带表面

当然另外一方面,以前也碰到过这样细小的凹坑,那是坯料带来的。因为16MnCr5极易形成陨坑。当然这样的陨坑,大部分是分布在卷头尾,中间会很少。另外这样的陨坑一般在大的压下率下,也会逐渐消失,不会遗留在表面。

宝钢16MnCr5热轧5.0尾部照片

最后几方意见,大致同意是属于工作轴导致的表面问题。对于这一批材料,大概15吨,因为在冷轧压延过程中,工人疏忽,没有及时检查表面。最终选择报废改轧其他用途的产品。之前选择的准备的坯料也已经加急完成了,在更换了新的工作滚轴之后,表面光亮,并未发现类似问题。

最终经过球化退火后,精整后分剪,硬度在hv125,及时的将16MnCr5冷轧钢带2.0mm交付到了用户。在冷轧压延的实际生产中,管理系统是非常重要的,其中一个环节的出错,就会导致整个批次的材料不能及时生产完成,或者前功尽弃。除此之外,打造一支重视质量的团队也是非常重要的。因为人是一个变量,他能变好,也能变坏。

其次拥有及时的实验分析设备也很重要,比如在原料初期就进行分析,有利于选择对应的工艺,以及及时发现问题。在成品之前,也能提供一份可靠的,及时的报告,这样在使用过程中,用户也能清楚的了解到这批材料的具体参数。