时间:2022-10-17
42CrMo冷轧钢带的淬火硬度公差的影响因素

想起来这事还是疫情前发生的,当时一个用户联系到需要42CrMo2.0mm的冷轧钢带,厚度公差要求在±0.05mm。交货状态是冷轧淬火状态,目标硬度hrc26~hrc29度。当时接到这个需求,觉得很平常无奇。最早计划是冷轧压延直接到hrc33这样的,然后再进行退火到hec27这样的。但是一想,客户都要求淬火钢带,那这个直接压延的硬度肯定不符合客户的要求,于是就开始捣鼓了。

从接到订单开始就开始跟淬火厂沟通,需要什么硬度,让他设计淬火工艺,由于用户做的是风门耙片,还合计不能用一般的热处理,采用当时大部分汽车厂用的等温铅淬,增加产品的韧性,这样耙片的使用寿命就会增加。

大约半个月后,冷轧生产了,然后交付到淬火厂,因为这个是低硬度淬火,也很重视,隔天就安排了一个炉子进行生产,三天后,我们把货物大概交付到用户那,然后拆包,上机前剪了300mm的进行硬度厚度检测,都没有问题。在进行其他条生产的时候,抽检,发现有硬度偏差,而且有划伤。划伤是轻微连续的,马上反馈给我们公司,与淬火厂沟通之后,淬火厂的工程师反复沟通,未果。对于硬度偏差,后续再检测几个样片,还是有偏差。我们赶紧让用户停止生产,然后把剪一部分样品给我们去分析,看是哪里出现的问题。

拿到样品后,经过跟淬火厂的沟通,因为冷轧厂在淬火前都有进行分切,那么如果有划伤,在分切前很容易发现,况且划伤也是轻微的,是新的痕迹,排除了划伤是冷轧厂导致的,当时生产的其他钢带都没有划伤出现,所以一时也么找到原因,认为是当时去淬火液的海绵沾可能有碎屑没有更换。而硬度不均匀,打了几个地方,确实存在偏差4~5度,超过了用户的目标硬度。于是把钢带拉回来,进行抛光,并且重新淬回火。又是三天,再次送样过去,还是有划伤,硬度不均匀比之前范围缩小,但是还是存在。于是开始研究淬火炉了,因为同班次,淬火其他钢带没有出现划伤,于是在淬火过程中,工程师围着炉子看,通过对哪一段出现划伤,来查找问题。在淬火过程中,发现问题,缘由是该钢带最终硬度很低,相较于其他65Mn,同班次生产的hrc45~56度这的,硬度低的,去淬火液稍微有点硬块,或者有点残余就会有划伤留存了,经过调整后,划伤消失。

但是这块,始终没有调到比较满意的范围,超出了淬火厂自我约束的±3度,测量五个点,都会有一两个点超过4度,超过了用户范围。最终这批材料因为用户检验不合格,当废料处理了。

后面再在原冷轧厂,进行了小批量生产,淬火,也始终未能得到满意的淬火硬度公差,辗转换了另外一个冷轧供应商,再去淬火,公差和硬度各个方面都符合了用户的要求。后经反复验证和分析,才发现,原来之前的冷轧供应商退火炉已经老化,保温效果不佳,并且炉子过大。现今大部分厂对优碳进行淬火都是采用小炉,适合小批量生产,最重要的是保温和加热性能好,原料的受热均匀,最终出来的冷轧厚度和硬度的一致性都会得到提高。